工程案例 / INTRODUCTION
我国石化新闻网讯 经过两个多月以来的一直在优化调整,使用自主技能改造后的广州石化炼油三部2号焦化设备冷焦水罐体系废气,密闭收回后直接送进炼厂低压瓦斯火炬体系,完成了零排放、全密闭收回的方针,有效地处理了冷焦水罐臭气污染问题。现在,该体系处于安稳运转状况。
广州石化2号焦化设备冷焦水罐体系由1个冷焦水缓冲罐、1个冷焦水储罐、两个冷焦水沉降罐、1个污油收回罐以及尾气吸收体系组成,用于收回、别离冷却焦炭后的油水,其罐顶气相压力经过弥补氮气来平衡。
因为冷焦水罐体系在焦炭塔冷焦过程中,尤其是焦炭塔改溢流阶段,150摄氏度的高温冷焦水在进入冷焦水缓冲罐时,会发生废气。废气虽经原有除臭工艺处理可以除掉硫化氢和部分烃类组分,但仍有部分苯系物、酚醚、非甲烷总烃等有毒有害于人体健康的物质未能彻底消除,存在环保危险。
炼油三部经过屡次研究讨论,决议使用自主研制、已在该单位4号污水汽提设备成功投用的常压罐罐顶气密闭收回自控集成技能,处理废气污染难题。
该密闭收回技能使用1.0兆帕蒸汽作为接连动力源,对蒸汽调节阀和氮气调节阀实施分段操控,待冷焦水罐顶气升压后,把罐顶废气直接送进炼厂低压瓦斯体系来进行密闭收回。
2017年12月1日,经过近半年的施工,冷焦水罐体系废气管理项目慎重进入运转阶段。经过技能人员一直在优化调整,逐步探索出了最优的操作方法,完成了体系的安稳运转。(黄敏清 陈海涛)